晋江气电公司完成2号机组高旁阀国产化改造
3月24日,晋江气电公司2号机组高压旁路阀国产化改造完成,通过密封结构改型以及核心阀内件国产化升级,全面提升设备严密性与抗冲刷性,同时也为燃气发电设备国产化改造积累实践经验。
随着运行年限增加,2号机组高压旁路阀因开关频繁导致密封面冲蚀严重,阀座堆焊层经多次研磨后大幅减薄,阀门内漏问题突出,不仅影响机组热力系统效率,更埋下设备运行隐患。为从根本上解决问题,晋江气电公司决定实施国产化技术改造,在保留原有阀壳的基础上,对阀芯、阀座、阀笼等核心阀内件进行全新设计与更换。
公司组建专业项目团队,仅用一周的时间就完成了密封失效分析、阀门测绘、阀内件定制制造、现场解体安装及调试验收等任务。
技术人员通过现场精准测绘阀门尺寸,结合密封失效原因优化密封结构设计,定制制造阀内件,特别是在阀座研磨环节,采用专用工具实现双向定位,确保研磨精度,经红丹压线检测实现接触线100%贴合,从技术层面保障改造后阀门严密不漏。
现场安装过程中,公司制定全方位安全保障措施,针对阀座切割、焊接、阀门安装等关键作业的危险源,制定专项防控措施,保障施工安全顺利进行。
此次2号机组高压旁路阀国产化改造,是晋江气电公司推进设备提质增效、践行国产化替代战略的重要举措。改造完成后,将有效解决阀门内漏问题,提升机组热力系统效率,降低能耗与维护成本,进一步增强机组的安全稳定性和经济运行水平,也为高压旁路阀的国产化改造提供了可复制、可推广的实践经验。
(晋江气电 洪宗妙)

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